巧用ALC板,助力施工加速度
“ALC墙板一次验收合格率为97.2%,圆满完成施工任务!”在机器轰鸣、塔吊林立的施工现场,听到最终验收结果,登封产业园项目部经理马国林悬着的心终于放了下来。
登封产业园项目为一航局在豫首个厂房项目,主要建筑为标准化厂房,结构形式为框架结构和钢结构。由于招商需求,项目需要将工期压缩近一半,提前半年完成交付,工期节点压力巨大。“工期紧任务重,二次结构内墙这块我提议用ALC板材代替砌筑工艺。”在项目部的生产会议上,马国林用这句话开了个头。
按照常规的砌筑工艺,结合项目实际情况,6栋厂房、5.4万平方米墙面,怎么也得3个多月才能完成。但一块ALC板材,长4米、宽0.6米,厚度可定制,而且提前在场外预制完成,二次结构施工时只需要在现场拼装成墙面就行,这种拼积木式的施工效率,日施工方量是砌筑施工的3倍多,即使加上吊运、裁截等工序,最少也可缩短一倍二次结构工期,这一提议立马得到了大家的一致认可。
说干就干,项目总工王迪马上牵头成立了QC小组。然而经过QC小组一系列的调研之后发现:虽然ALC板材在节省工时、节能环保等方面独树一帜,但作为一种新型建筑材料,其也存在成品率低的短板,特别是板间竖向拼缝,受温度和主体沉降变形等影响容易开裂,本来应该光滑平整的一面墙变得裂缝、凹凸粗糙起来。验收现场,监理代表皱着眉头给出了不予通过验收的结论。

“方向不变,那我们只需要解决掉这个验收合格率的问题!”向来说话言简意赅的技术总工王迪目光坚定地说道。一语既出,瞬间又燃起了大家的激情。“从调查的ALC板材使用情况来看,‘板材接缝处质量问题’占比高达92%,是影响ALC板材施工验收合格率的主要原因。”技术员李海涛补充道。“那我们就把这个主要原因进行分层分析,系统解决。”质量总监刘书骏直击要害。
“很多工人不按技术交底来操作,并且很多工人交底后依然不能达到施工方案要求的标准。”生产经理孙昆锋在施工一线指出了发现的问题。“一次学不会那就两次、三次,现在就对他们进行再交底!”随后,QC小组反复对ALC板施工作业人员进行专业知识及实操考核,终于,当施工队伍抽查成绩平均合格率达到100%时,孙昆锋严肃的脸上终于露出一丝笑容,“你们合格了,可以进场了!”

“这个开槽能把ALC板材放进去吗,放进去能牢固吗?”现场验收墙体开槽的李海涛认为,这批开槽太粗糙了,施工质量不能达标。“我们几个可是严格按照项目部的交底培训做的!”工人刘子呷也很委屈,说着还挥舞着手里撬棍一样的搂槽器,而就是这随手一挥,让李海涛立刻发现了问题所在,“之前我在的项目用过开槽机,用起来比这‘撬棍’又快又精准!”王迪听完李海涛叙述优点,立即提了采购申请,几天后,刘子呷已经戴着护具熟练的切线、开槽了,现场路过的王迪和李海涛相视一笑,改进了工具,又解决了一个难题!
随着ALC板整整齐齐地被嵌入主体框架上开好的槽里,但一面墙还没拼完,前面几块就出现了裂缝。“把这道裂缝给我刮开!”王迪有点受打击,腻子层削掉后,露出了接缝里的断断续续的粘合剂。质量总监刘书骏一眼看出了问题:“粘合剂效果比较差,质量把控不住。”说完他便思考着刮下一块腻子层匆匆离开了工地。第二天,刘书骏一早便拿着完整详细的检测数据出现在了小组会上,列举了应该更换使用的不同种类粘合剂,“除了更换粘合剂外,我觉得一些细节也需要进一步完善。”根据他紧急编制好的《板缝节点处理六措施》,ALC板材质量也终于有了严格保障。
为了万无一失,经验“老道”的马国林更是全面考量,“成品验收合格率低,一定不会是单方面原因造成的,所有末端因素都要规整进来,一环出了问题,后面环环都会乱套!”于是,QC小组把养护、板材切割加工、昼夜温差等多种因素纷纷考虑进来,并研究制定对应措施,最终使ALC板材墙面成品率大幅提升。
“不愧是建筑行业高质量发展的排头兵!”河南省工程建设协会专家一行在造访施工现场后由衷地感慨。在这场与时间赛跑的赛场上,项目QC小组不负众望,连续攻克三关难题,原定计划3个月完成的内墙工程仅用了40天全部完工,为项目推进奠定了坚实基础。